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(1)原热处理工艺及螺旋伞齿轮畸变情况齿轮渗碳采用 井式渗碳炉,原工艺采用920渗碳,降温出炉空冷,然后于840C进行二次加热淬火。经检验螺旋伞齿轮畸变超差。(2) 稀土渗碳工艺及齿轮畸变控制效果 渗碳淬火改为密封箱式多用炉,温度与碳势自动控制,并采用“稀土低温渗碳工艺”(图7-106),渗碳温度880,淬火温度840C,渗碳介质为丙烷气、甲醇和稀土渗剂。与原工艺相比渗碳温度降低了40C,渗碳时间平均每炉缩短1. 9h。
原采用加补偿环的方法,齿轮畸变控制效果不佳,为此采用两个齿轮背对背紧原合,穿入两个横梁水平放置,通过调整两个横梁间距来保证圆度畸变合格率。
改进后的检验:对螺旋伞齿轮畸变进行100%检测,内缘平面度误差≤0.10mm的占98%,外缘平面度误差≤0.06mm的占96%,内孔圆度误差≤0.075mm的占100%。碳化物1 ~3级,马氏体与残留奥氏体2~4级。
实例2一汽变速器分厂同步器滑套(带内外齿),材料为20CrMoH钢,要求渗碳淬火。
(1)原热处理工艺及螺旋伞齿轮畸变情况原齿轮渗碳工艺温度为920C,由于热处理畸变较大,渗碳后100%需要磨齿。
(2)改进措施与齿轮畸变控制效果
采用稀土渗碳工艺后,渗碳温度由920C降
至890C,螺旋伞齿轮畸变合格率达到96%以上。表7-90为连续式渗碳炉稀土渗碳工艺参数。

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